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7075铝合金挤压板材阳极氧化黑色条纹分析及解决方法

2016-09-01 09:52:37 安装信息网

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 孙  巍,迟洋波,王义斌,祝  哮,李鹏伟

 (辽宁忠旺集团有限公司,辽宁辽阳111003)

摘要:对7075铝合金挤压板材氧化后黑条缺陷产生的原因进行了分析,并从增大铸锭表皮下偏析层车皮量、减少难溶组元含量、提高熔铸温度、增大挤压比等方面采取措施,避免了该板材出现氧化黑条缺陷。

关键词:7075铝合金;偏析层;难溶组元;熔铸温度;挤压比

中图分类号:TG164. 21  文章编号:1007 - 7235( 2016) 06 - 0038 - 04

  7075铝合金挤压材因密度小、强度高、抗断裂及应力腐蚀性能好,被广泛用于航空航天、轨道交通等的承重结构件。但该合金也存在合金元素含量高、相组成复杂、难溶相含量多等问题,在挤压材中存在各种组织缺陷,影响制品的使用。本试验研究的7075铝合金挤压板材是用于制造飞机座椅,因此对强度、韧性、表面质量等要求极高。该合金板材经固溶、时效处理后,要求强度在580 N/mm2以上,且阳极氧化后表面美观,无肉眼可见的缺陷。在前期试验中,本材料氧化后沿挤压方向表面局部出现黑色条纹缺陷(见图1),其尺寸为1mm~2 mm宽,300mm长,在挤压板材中分布无规律。为了找到该缺陷产生的原因并制定有效的解决方案,进行了以下的分析。

1  7075铝合金挤压板材阳极氧化黑色条纹缺陷分析

1.1化学成分

 以前生产的7075铝合金挤压板材的化学成分见表1。分别在板材心部和边部切取成分试样,结果显示心部与边部的成分基本一致,不存在偏析。

1.2宏观形貌

 板材经过铣削加工,表面平整、光滑,没有肉眼可见的缺陷;而阳极氧化后,会出现黑色条纹,与基体颜色有明显区别,在板材的边部和心部均出现过黑色条纹,参见图1。

1.3显微组织

 沿板材的挤压方向切取金相试样,使用蔡司AXIO光学显微镜观察其显微组织形貌,如图2所示。

 从图2可以看出,有黑色条纹区域的第二相较无黑色条纹区域的分布更密集一些,且呈链状分布。所有区域均存在粗大第二相,但区别在于无黑色条纹区域的第二相相对分散一些,而有黑色条纹区域的第二相分布较密集。

1.4  SEM分析

 在缺陷位置,平行于挤压方向磨制金相试样,将氧化层用砂纸磨掉并进行抛光,通过扫描电镜观察(图3)。进行元素面扫描可知,缺陷位置主要杂质元素为Fe、M n、Si(图4)。

 通过以上分析认为,产生黑条的原因:

 1)铸锭车皮量不够,皮下偏析组织(Fe、M n化合物)没有车削干净,挤压过程中进入板材内部。

 2)该合金中铬含量高,极易产生Cr的粗大化合物聚集缺陷。

 3)挤压设备选用不当,板材尺寸与挤压筒直径太接近,造成铸锭表皮的偏析组织进入挤压板材中。

2  解决方案

2.1熔铸工艺

2.1.1  成分的控制

 1)配料中废料用量不超过50%,铝锭选用高纯铝。

 2)控制铁、硅含量:w( Si)<0.10%,w(Fe)% -w(Si)%=0.10%~0.15%。

 控制铜、锌含量:中限偏下。

 w( Cr)=0.2%~0.21%,保证最终w(Cr)<0. 21%,超过此值时要冲淡。生产时要考虑操作误

差、分析误差、系统误差,避免最终成分超出国家标准要求的。

 配料中不添加M n,尽量少用含M n的废料。控制w( M n) <0. 10%。

 w(Ti)<0.05%,包括细化剂在线播入的量,在线双钛丝进入速度为80cm/min。

调整后的目标成分如表2所示。

2.1.2合金的熔炼

 1)熔炼温度:700℃~750℃。

 2)使用无Na熔剂。

 3)加入Cr后熔化温度720℃以上,停留时间30mm以上,充分搅拌。

 4)炉内精炼。

2.1.3铸锭的铸造工艺

 1)在线除气,最好双级过滤。

 2)在保证铸造不漏铝、不拉裂的基础上,铸造温度适当提高,最好保证熔体进入结晶器前在730℃以上。

2.2挤压工艺的改进

 将铸锭车皮量增大到单面10 mm,并提高板材的挤压比。原挤压机的挤压简直径为460 mm,与板材的宽度372 mm太接近,在挤压过程中铸锭表层的缺陷(例如偏析金属、熔铸夹杂物、挤压筒污渍等)容易进入板材内部,形成夹杂和组织不均等缺陷。

2.3试验板材的加工方法

 根据黑色条纹出现的位置,对比测量飞机座椅与板材的尺寸,模拟板材的铣削加工量,将板材加工成图5所示的形状。

 沿两边各铣掉宽度5 mm(网格线),沿横向铣掉尺寸为宽342 mm,厚14 mm的部分(斜线),最终保留的是图中黑色部分。对加工后的板材进行阳极氧化,观察加工面是否有黑色条纹。

3  试验结果

3.1合金成分

 表3为对板材实测的化学成分,可以看到,锌含量比目标值稍低,表明在熔炼时有轻微烧损;而钛含量比目标值高0. 01%,应该是铸造初始阶段人工添加的钛丝过多所致。总体上,板材的化学成分符合标准要求。

3.2光学显微镜检测

 沿板材挤压方向切取金相试样,在100倍和500倍下观察其显微组织形貌,如图6所示。由图6可以看出,第二相细小弥散,大块化合物充分破碎、沿挤压方向分布。

3.3阳极氧化

 将按照图5加工的板材进行阳极氧化处理,发现改进工艺后生产的板材已无宽大的黑色条纹。

4结论

 1)铸锭皮下偏析组织和难溶组元导致7075铝合金挤压板材氧化黑色条纹的产生。

 2)改进生产工艺后,第二相变得细小、分布均匀,大块未溶相得到充分破碎,沿挤压方向已无带状分布。

 3)阳极氧化后的板材表面没有出现黑色条纹,符合表面质量要求。

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