作者;张毅
煤粉锅炉由于具有热效率高和排放达标的特点,受到不少用户好评。但同时也应该看到,煤粉锅炉在设计、使用等方面还存在一些不够完善的地方,比如:燃烧器的设计、燃烧器与锅炉的匹配、煤粉细度的选取以及运行中各种参数的设定等等,这些都可能影响锅炉的安全运行,甚至会成为严重的安全隐患。某企业一台型号为WNS4-1.O-AⅡ的卧式内燃煤粉锅炉,该锅炉为异型预燃室内置三回程锅壳式煤粉火管锅炉,采用旋流燃烧器。内检时,检验人员发现锅炉前部预燃室出现严重鼓包变形。具体变形位置如图1所示。
1缺陷的检验情况
1)预燃室顶部距锅壳前管板800mm处鼓包变形,面积350×300mm,鼓包高度100mm。鼓包向火侧呈现严重高温氧化现象,见图2。
2)利用MX-3型测厚仪对鼓包顶部及鼓包边缘正常位置各取3点进行测厚,数据见表1。查阅出厂资料,锥形炉胆设计壁厚为12mm,可见鼓包顶部壁厚减薄严重。
3)锅炉水侧未见明显水垢。
4)燃烧器喷管前端400mm范围内呈现弯曲变形,弯曲角度约20。。
2鼓包的原因分析
2.1材质分析
2.1.1化学成分分析
在鼓包处钢板心部进行取样分析,其化学成分见表2,可见锥形炉胆鼓包处钢板化学成分符合GB 713-2008((锅炉和压力容器用钢板》中Q245R(20g)的要求。
2.1.2硬度检测
沿预燃室轴向在鼓包顶部处及其边缘正常位置进行硬度检测,每处测5点,具体数据见表3。可见,鼓包顶部处较边缘正常位置硬度降低46HB,硬度降低30%,可见鼓包顶部处钢板存在较严重的材质劣化现象。
2.1.3金相分析
在鼓包边缘正常位置及鼓包顶部处进行取样分析,金相组织见图3、图4。
由图3可见,边缘正常位置组织为片状珠光体+铁素体,未发生珠光体球化现象。由于钢板供货状态为热轧状态,所以其带状珠光体组织清晰可见。鼓包顶部处组织为:粒状珠光体+铁素体,珠光体出现较严重的球化现象,铁素体基体上可看到细小的碳化物颗粒。参照DL/T 674-1999 《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准)),珠光体球化程度达到4.5级。表明该处存在超温过热现象,在高温的作用下,珠光体中的片状渗碳体经过破断、扩散、聚集,形成珠光体球化现象。
2.2锅炉运行状况分析
2.2.1水质状况分析
该锅炉水处理采用反渗透装置,设备运行状况良好。现场抽取锅炉给水进行化验,具体数据见表4,化验数据符合GB/T 1576-2008((工业锅炉水质》要求。由锅炉水侧未见明显水垢也可判断给水无异常。
2.2.2预燃室燃烧工况的数值模拟
该锅炉采用旋流燃烧器。锅炉正常运行时,一次风混合煤粉由燃烧器喷管进入,二次风由喷管周围吹入。为产生回流区,稳定燃烧,提高燃尽度,喷管前端装设有管状钝体。为了解锅炉运行时,预燃室内的燃烧工况,本文运用Fluent软件,对预燃室燃烧工况进行了数值模拟。边界条件根据锅炉实际正常运行情况,入口一次风温度为400K,流速为20m/s。入口二次风温度为293K,流速为4.7m/s。由于运行过程中,煤粉与空气混合发生化学反应,预燃室内存在着强湍流流动和燃烧,因此采用标准k一E湍流模型(standard k-smodel)、组分输运和化学反应模型(Transport&Reaction)来模拟湍流流动和燃烧。预燃室内物质流动、传热、能量和扩散的数学模型可描述如下:
1)连续性方程
式中:
ui为——速度分量,i=X,y,z;
2)动量方程
式中:
v-流体的运动粘度,i=x,y,z;
3)能量方程
式中:
a——流体的热扩散率。
4)湍流动能方程
式中:
Gi—由于平均速度梯度引起的湍流能k的产生项,其式为:
式中:
q——经验常数,取值为q =1.0。
5)湍流动能耗散率方程
式中:
C1,C2——经验常数,取C1=1.44、C2=1.92
6)化学反应对流一扩散模型
式中:
Yi——每个组元的当地质量分数;
Ri——第i组分在化学反应中的净生成速率;
Si-扩散相加上用户定义的源项得到的静生成速率。
利用Fluent软件得到的预燃室速度场和温度场发布图形,如图5、图6、图7、图8所示。
由以上各图可见,喷管变形前,一次风中的煤粉与二次风中的氧气进行燃烧,产生的火焰中心与预燃室轴向重合,火焰边缘温度较低,由图5可以看出,预燃室壁的最高温度为130℃左右。喷管变形后,导致火焰偏离轴向方向,火焰高温区直接与预燃室壁接触,由图7可见,其最高温度可达930℃左右。实际检验过程中还发现预燃室底部结焦严重,基本已经被铺满。煤粉燃烧产生的热量,更多的集中于预燃室后上部区域,导致后上部区域温度更高。一般来说,使用过程中,20g允许金属壁温在450 aC以下,锅炉正常运行情况下,金属壁温一般在280℃以下。当钢板金属壁温达到450℃以上的高温时,钢板高温力学性能显著降低,同时还会引起钢板金相组织的变化,出现珠光体球化现象。由DL/T 674-1999中附表Dl.El可见,材料的室温强度、高温强度、持久强度及硬度大幅下降。锅炉运行过程中,在外压作用下,钢板屈服变形,形成鼓包。随着珠光体球化不断加深,材料性能不断劣化,鼓包变形越来越大。
3结论与建议
由以上分析可知,该锅炉预燃室鼓包的主要原因是锅炉运行过程中,燃烧器燃料喷管向下弯曲变形,燃烧器火焰偏离了预燃室轴向方向,火焰高温区直接接触预燃室内壁上部,钢板长期超温过热,金相组织发生变化,钢板强度大幅下降,在外压作用下,钢板屈服变形,形成鼓包。后来经过了解,该锅炉每运行2~3个月,燃烧器燃料喷管就会因超温出现不同程度的弯曲变形,而且在同类型锅炉里面都出现了喷管弯曲变形现象。为了避免燃料喷管弯曲变形的发生,我们也提出了以下几点建议。
1)选择耐热性能更高的喷管材质,使喷管在预燃室内保持足够的高温强度;
2)在燃料喷管外表面包覆适当厚度的隔热层,根据温度场的分布图(见图6),对喷管外表面高温区进行重点保护,降低喷管的金属壁温,使其保持足够的强度。
3)改变喷管出口现状,让燃料在进入预燃室内时与喷管保持一定的角度,使喷管外表面高温区外移,从而降低喷管外表面温度;
4)调整一、二次风配比,使火焰高温区前移,缩短高温区与喷管前段的距离,减小喷管自重所产生的力矩,避免喷管弯曲变形;
5)根据((锅炉安全技术监察规程))中第7.2条要求,燃油(气)燃烧器有相应的安全技术规则,并且投用前需要进行型式试验,但对煤粉燃烧器还没有相应的要求,以后对煤粉燃烧器是否也应该提出一些相应的安全技术要求。
4摘要:针对一起卧式内燃煤粉锅炉的预燃室顶部鼓包变形的案例,本文从预燃室钢板材质和锅炉运行状况进行了综合分析,并采用Fluent软件对预燃室内煤粉的燃烧工况进行了数值模拟。结果表明:造成鼓包变形的原因是燃烧器燃料喷管弯曲变形,燃烧器火焰偏离预燃室轴向方向,预燃室局部长期超温运行,钢板过热,材料劣化,导致材料的室温强度、高温强度、持久强度及硬度大幅下降,在外压作用下,钢板屈服变形,形成鼓包。
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