焦志敏
(山东钢铁集团莱芜分公司自动化部,山东 莱芜 271104)
摘要:针对大型H型钢轧线冷床步进梁区域原设计网络结构不合理、通讯故障排查时间和备件更换时间较长、出现故障后经常造成长时间停机的问题,通过优化步进梁磁尺的网络,降低了冷床区域的通讯故障率。
关键词:Profibus-DP; SSI;通讯网络;隔热防护;步进梁磁尺 中图分类号:TP3 93.1
0 引言
莱钢大型H型钢轧线冷床步进梁磁尺采用Pro-fibus-DP型,由于冷床区域环境温度高尤其是夏季磁尺工作环境温度高达60℃,经常使得磁尺和通讯电缆烤坏而造成通讯故障。冷床8组步进梁磁尺分布在两条通讯线路上,出现通讯故障后故障排查时间较长且更换磁尺或通讯电缆时间较长,造成了很长的停机时间。为了降低冷床区域通讯故障的停机率,决定对步进梁磁尺网络圾工作环境进行优化。
1 现状分析和研究方法
冷床步进梁网络及安装环境存在的问题如下:
(1)冷床步进梁磁尺采用Profibus-DP通讯型,该磁尺受环境因素影响较大,例如进入冷床的钢温度仍在1 000℃左右,造成冷床下环境温度在60℃左右,夏季可达70℃。环境温度过高容易烤坏磁尺和通讯电缆造成通讯故障。
(2)冷床步进梁磁尺原设计网络结构不合理,通讯故障排查时间和更换备件时间均较长。
通过研究影响冷床通讯故障的原因,对步进梁磁尺网络及工作环境进行优化,以降低大型H型钢轧线冷床区域通讯故障率。制定的基本解决方案如下:①查阅检测元件选型图册,选择适合该区域环境的磁尺;②分析原通讯网络,根据该区域实际情况制定合理的网络;③勘察现场环境,为远程站选择合适的安装位置;④对检测元件进行隔热防护,改善磁尺和通讯电缆的工作环境温度。
2实施方案
2.1针对该区域环境特点选择合适的磁尺类型
原设计中大型H型钢冷床8组步进梁磁尺采用Profibus-DP通讯型,通过Profibus-DP电缆与远程站通讯进行步进梁横移位置的测量。由于冷床步进梁区域环境温度过高,热锯锯切火花四溅,经常引起步进梁磁尺或通讯电缆损坏,从而造成该区域通讯故障。通讯型磁尺缺点是:①当该条通讯线路上一个磁尺或一条通讯电缆出现故障,会影响到该条通讯线路上所有的检测元件或者远程站;②故障点不容易排查,经常造成长时间的停机。冷床步进梁区域由于环境恶劣,经常造成通讯故障,而且每次处理故障的时间不低于40 min,严重影响了生产节奏。由此可以看出,通讯型磁尺不适用于步进梁区域,需要更换磁尺的类型,更换后的磁尺应该满足当自身出现故障后并不会影响其他的磁尺。
经过咨询其他维护班组和查阅检测元件选型手册,我们决定采用SSI型磁尺来替换Profibus-DP通讯型磁尺,该磁尺通过硬线与远程站连接,不存在通讯故障问题,而且当其中一个出现故障时不会影响到其余磁尺。将步进梁横移磁尺更换为SSI型磁尺后,大大降低了由于磁尺通讯故障而造成的停机。
2.2优化冷床步进梁区域通讯网络
2.2.1 冷床步进梁区域通讯网络现状
整个冷床自控系统的通讯网络采取Profibus-Dp总线型拓扑通讯网络,使用光纤和Profibus混用的通讯线路。在距离较远的ET200远程站和电磁干扰较高区域采用光纤作为通讯线路,通过光电转换器(OBT)将光信号转化成接收Profibus通讯协议的电信号。在距离较近处直接铺设费用相对较低的Profi-bus通讯电缆,在节约成本的基础上保证信号传输的正确性和稳定性。原冷床步进梁磁尺的通讯网络见图1。
冷床区域步进梁磁尺及所在远程控制柜安装位置见图2。
对比步进梁区域通讯网络图和设备位置安装图,可以看出第1组步进梁磁尺的安装位置距离所在远程控制柜TS12最远,且处于热锯下方锯切火花多,环境温度最高,最容易引起磁尺或通讯电缆的损坏。如果第1组步进梁磁尺或通讯电缆出现故障,从网络图中可以看出其所在通讯网络上的4组步进梁磁尺均会出现通讯故障。一方面,按照通常通讯故障的排查顺序进行故障排查,最后才会排查到第一组,排查故障的时间较长;另一方面,如果第1组步进梁磁尺的通讯电缆损坏,需要更换的电缆长度大约60 m,并且更换时间较长。因此需要优化冷床步进梁区域的通讯网络。
2.2.2制定通讯网络优化方案
将冷床步进梁磁尺换型后,可以通过新增远程控制柜的方式优化通讯网络,减少通讯电缆的长度和数量。优化后通讯网络见图3。
2.3 步进梁编码器所在远程站移位
原设计中远程控制柜TS12、TS13安装位置位于冷床输入辊道北侧约1m位置,该位置温度高,虽然在辊道和远程柜之间增加了隔热挡板并采用风机降温,但是远程控制柜内温度仍然过高,夏天柜内温度甚至达到70℃高温,造成了柜内元件的损坏。因此需要对两个远程控制柜进行移位,降低控制柜的工作环境温度。
通过对冷床区域环境进行勘察,并综合通讯电缆走向等因素,决定将两个远程控制柜移至冷床下输入辊道正下方,该位置环境温度低,适合远程控制柜的工作温度。移位后,控制柜的安装位置见图4。
3结束语
通过对冷床步进梁区域网络优化后,降低了由于磁尺及通讯电缆故障引起的停机时间,降低了大型H型钢轧线冷床区域通讯故障率,提高了轧制节奏,使自控系统逐渐趋于完善,满足了现场生产的实际要求,保证了生产稳定和产品质量的进一步提高,给企业创造了较大的经济效益。
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