论文导读:全部改用充气浮选机。原矿性质。前几年由于处理矿量逐年增加。铜回收率:92.57%。回收率,充气浮选机在选矿厂的应用研究与实践。
关键词:充气浮选机,原矿性质,处理矿量,回收率
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(原红透山铜矿)已具有50年的生产经历,为采、选、冶联合企业。目前,矿山保有地质储量900万吨,选矿各项经济技术指标都达到了历史较好水平,铜回收率:92.57%;锌回收率:73.22%;硫回收率:73.50%。前几年由于处理矿量逐年增加,矿石性质随着开采深度的变化也发生着变化,原浮选设备已不适应选别工艺的要求,导致生产指标下降。通过对充气式浮选机的研究和原浮选设备的对比分析,铜、锌、硫浮选设备全部改用充气机械搅拌式浮选机,提升了设备装备水平,改善了技术作业条件,使三种产品的回收率得到大幅度提高,取得了较好的经济效果。
1 原矿性质
抚顺红透山矿业有限公司为典型的铜、锌多金属硫化矿石,矿床类型为中温热液充填交代矿床,并以充填为主交代为辅。
矿石中主要金属矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿和闪锌矿等,主要脉石矿物有绿泥石、石英、绢云母、透闪石、角闪石、绿帘石和方解石等。
矿石中铜、锌与铁的硫化物致密共生,闪锌矿、黄铜矿沿黄铁矿裂隙充填交结,具有交代溶蚀作用,黄铜矿呈点滴状分布在闪锌矿中,矿石中的黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿嵌布紧密。黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿均赋存于石英—绢云母片麻岩中。毕业论文,回收率。毕业论文,回收率。黄铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿以粗粒为主,黄铜矿以细粒为主,粗粒较少。金属矿物嵌布极不均匀。
2生产工艺流程
抚顺红透山矿业有限公司选矿厂采用的是两段磨矿、优先浮选工艺流程,即两段连续磨矿、优先选铜、铜尾选锌、锌尾选硫的优先浮选工艺。此工艺于1991年7月改造并投入运行后,比较适合选矿厂的选矿生产。经过几次局部改造后,各项技术指标都取得了较好的效果。工艺流程详见图—1
工艺流程图图—1
3 改造前存在的问题
优先选铜浮选工艺的最初设计生产能力1400t/d,为了发挥规模效益,以适应市场经济的发展,选矿厂的处理矿量逐年增加,由优先浮选改造之初的40多万吨/年扩大到60多万吨/年。处理矿量的增加造成浮选设备生产能力不足,导致原有的设备配置与生产作业量不匹配,进而导致选矿工艺条件达不到要求,最终影响选矿生产指标,通过对前几年的指标统计分析(见表—1)可说明浮选时间短和浮选设备生产能力的不足。
历年来主要技术指标统计 表-1
年份 | 矿量 | 原矿品位(%) | 回收率(%) | 改造情况 | |||||
(万吨) | 铜 | 锌 | 硫 | 铜 | 锌 | 硫 | |||
94 | 48.5 | 1.449 | 2.584 | 21.304 | 89.55 | 71.48 | 70.88 | ||
95 | 51.93 | 1.491 | 2.466 | 20.432 | 90.50 | 72.7 | 71.64 | 增加4台浮选机 | |
96 | 54.21 | 1.46 | 2.444 | 20.515 | 89.6 | 70.58 | 67.45 | ||
97 | 56.82 | 1.477 | 2.408 | 20.386 | 90.51 | 70.4 | 68.11 | ||
98 | 61.77 | 1.466 | 2.532 | 21.911 | 90.14 | 71.7 | 69.51 | ||
99 | 62.62 | 1.507 | 2.52 | 20.691 | 89.94 | 71 | 69.14 | ||
2000 | 61.7 | 1.59 | 2.28 | 19.950 | 90.26 | 72.4 | 69.09 | ||
2001 | 64.7 | 1.529 | 2.55 | 20.937 | 91.04 | 72.51 | 70.65 | ||
2002 | 64.88 | 1.57 | 2.479 | 20.228 | 91.16 | 72.12 | 62.92 | ||
2003 | 64.45 | 1.605 | 2.400 | 20.748 | 91.41 | 72.33 | 72.7 | ||
2004 | 57.8 | 1.659 | 2.324 | 21.206 | 91.55 | 71.52 | 71.95 | ||
2005 | 53.5 | 1.618 | 2.287 | 20.700 | 92.35 | 71.29 | 71.87 | 铜浮选机改造后 | |
2006 | 55.1 | 1.551 | 2.247 | 19.797 | 92.69 | 73.59 | 73.13 | 锌、硫浮选机改造后 | |
2007 | 58.4 | 1.463 | 2.305 | 20.650 | 92.57 | 73.22 | 73.5 |
为了解决铜回收率低的问题,在95年进行了一次延长选铜浮选时间的改造,增加四台10m3机械搅拌式浮选机,延长浮选时间10分钟,铜回收率比上年提高1%。2001年以后,由于铜原矿品位的上升,使铜回收率有所提高。
3.1 铜尾产品考查分析
对不同处理矿量条件下铜尾矿镜下考查结果见表-2。
铜尾单体解离测定结果表-2
总台时量 (t/h) | 品位 (%) | 单体铜 (%) | 连生体(%) | 合计 (%) | ||
铜一脉 | 铜一锌 | 其它 | ||||
74.38 | 0.24 | 35.31 | 32.37 | 20.5 | 11.82 | 100 |
54.36 | 0.133 | 23.35 | 59.07 | 11.37 | 6.21 | 100 |
铜尾对比分析表明:给矿量大时,铜尾单体损失增加,充分说明浮选时间不足和浮选机效率低,不能充分回收单体铜,采用高效浮选机和延长浮选时间是回收单体铜的有效途径。
3.2 原机械搅拌式浮选机的缺点
在引用充气式浮选机之前,浮选设备一直使用老式的机械搅拌式浮选机。通过多年的生产实际,发现该浮选机存在很多缺点:1)浮选机底部存在一定的死区,矿浆不循环,根据实测,处理能力降低10%左右,效率较差;2)矿浆循环性能差,矿化程度低;3)液面不稳定,4)充气量小,泡沫层薄;5)能耗较高。因此,原机械搅拌式浮选机已不适应目前的生产工艺,是影响技术指标的主要原因。
4充气式浮选机的结构及特点
北京矿冶研究总院经过多年的研制,生产出了新式充气机械搅拌式浮选机,分别是XCF和KYF两种浮选机。在多家矿山应用后,取得了较好的经济效果。
4.1 结构特点
XCF和KYF浮选机是充气搅拌式浮选机的一种,该浮选机采用“U”型槽体、空心轴充气和悬挂定子,尤其是采用了一种新式叶轮。毕业论文,回收率。这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。在叶轮腔中还装置了多孔圆筒形空气分配器,使空气能预先均匀地分散在叶轮叶片的大部分区域,提供了较大的矿浆空气接触界面。
4.2 工作原理
在浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经风道、空气调节阀、空心主轴进入叶轮腔的空气分配器中,通过分配器周边的孔进入叶轮叶片间,矿浆与空气在叶轮叶片间进行充分混合后,从叶轮上半部周边向斜上推出,由安装在叶轮四周斜上方的定子稳定和定向后,分散到整个槽子中。气泡上升到泡沫稳定区,经过富集过程,泡沫由刮板挂出,进入泡沫槽。还有一部分矿浆向叶轮下部流去,再经叶轮搅拌,重新混合成矿化气泡,剩余的矿浆流向下一槽,直到最终成为尾矿。
4.3 设备的优点
①、充气量大,气体弥散均匀;②、能耗低,节能显著,比一般浮选机可节电30%-50%;③、结构简单,易于维修; ④、矿浆循环性能好,药剂消耗少;⑤、叶轮起离心泵作用,使固体在槽内保持悬浮状态;⑥、停车后不放矿亦可以顺利启动;⑦、具有先进的矿浆液面控制系统,便于操作和调节;⑧、U型槽体,减少短路循环。
5 充气式浮选机的应用
通过多次技术论证和分析,将原浮选设备改为XCF和KYF充气机械搅拌式浮选机的改造方案,在技术上是可行的,在经济上是合理的,利用两年的时间,先后对铜浮选设备、锌浮选设备和硫浮选设备进行了更新换代,全部采用了XCF和KYF充气机械搅拌式浮选机。
5.1 铜浮选设备改造方案
将原有18台粗扫选浮选机全部拆除,新安装20台10m3充气浮选机,增加2台,形成每个系列4:3:3配置方案,即更新了设备又延长了浮选时间。
铜浮选改造投入生产后,浮选时间得到延长,强化了选别过程。同时充气式浮选机空气分散好,浮选液面稳定,这些特点有利于技术指标的提高。投产以来运行稳定,同期对比,铜回收率提高1.26%,铜精矿质量也相应提高,统计指标见表-3。毕业论文,回收率。
铜浮选改造前后指标对比 表-3
时间 | 处理矿量(万吨) | 铜原矿品位(%) | 铜精矿品位(%) | 铜回收率(%) |
2004年11月—2005年9月(改后) | 49.1 | 1.626 | 20.815 | 92.56 |
2003年11月—2004年9月(改前) | 55.6 | 1.667 | 20.648 | 91.3 |
1)指标效益
54(万吨)×1.626%×1.26%×2.5万元=276万元
2)备件费
改造后每年多消耗四套水轮盖板,增加备件费2.4 万元。
3)电费
改造后铜浮选增容119kw,每年增加电费:
119×24时×340天×75%×0.4元/度=29.1万元。
与前期相比,多收铜含量110吨,年多创效益244.5万元,取得显著成绩。毕业论文,回收率。另外,充气式浮选机易损件少,检修方便,维护费用低。
5.2 锌、硫浮选设备改造方案
根据铜浮选设备改造成功方案,对锌、硫浮选设备进行改造。将原有的锌浮选23台浮选机全部拆除,安装充气式浮选机25台形成粗扫选4:2:2配置;硫浮选部分,粗选区不动,扫选11台机械式浮选机更换为12台充气式浮选机,形成粗、扫选每个系列4:2:2配置方案。
锌、硫浮选设备改造投入生产后,取得了与铜浮选相同的效果,同期对比,锌回收率提高2.97%,硫回收率提高1.94%,统计指标见表-4和表-5。另外,易损件磨损小,其费用可节约70%-80%;矿浆循环性能好,药剂消耗少,可降低耗量10%—15%。毕业论文,回收率。
锌浮选改造前后指标对比 表-4
时间 | 处理矿量(万吨) | 锌原矿品位(%) | 锌精矿品位(%) | 锌回收率(%) |
2005年9月—2006年6月(改后) | 50.49 | 2.261 | 49.256 | 72.39 |
2004年9月—2004年6月(改前) | 48.46 | 2.292 | 49.71 | 69.84 |
硫浮选改造前后指标对比 表-5
时间 | 处理矿量(万吨) | 锌原矿品位(%) | 锌精矿品位(%) | 锌回收率(%) |
2005年9月—2006年6月(改后) | 50.49 | 20.31 | 38.49 | 72.83 |
2004年9月—2004年6月(改前) | 48.46 | 20.624 | 38.176 | 70.71 |
效益计算:
锌 504930吨×2.261%×2.55%×2.5万元/吨=727.80万元
硫504930吨×20.310%×2.12%÷35%×120元/吨=74.54万元
总效益: 727.8+74.54=802.34万元,
6 结语
XCF和KYF充气搅拌式浮选机是我国比较先进的一种高效、节能型浮选设备,槽内流体运动状态合理,矿浆悬浮状态好,矿粒分布均匀,泡沫层稳定,矿浆循环性能好,药剂消耗少,矿浆液面自动控制系统工作可靠、调节容易。选矿厂先后利用两年的时间对铜、锌、硫浮选设备进行改造,全部改用充气浮选机,效果非常显著,技术指标大幅度提高,取得了较好的经济效益。
参考文献
[1]北京矿冶研究总院.KYFⅡ型充气机械搅拌式浮选机研究报告[R].1998,6.
[2]北京矿冶研究总院.XCFⅡ型自吸浆充气机械搅拌式浮选机研究报告[R].1998,8.
[3]抚顺红透山铜矿选矿厂.红透山铜矿选矿厂生产工艺考察报告[R]. 2000,6.
[4]抚顺红透山铜矿选矿厂.红透山铜矿选矿厂生产工艺考察报告[R]. 2003,9.
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