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某循环流化床锅炉水冷壁爆管原因分析

2016-03-15 11:16:13 安装信息网

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盖红德  王建华  戴家辉  马加朋  郭雷  何山  张建华

(1.山东省特种设备检验研究院  济南  251010)

(2.山东省特种设备检验研究院潍坊分院  潍坊261000)

  摘要:通过宏观检查、化学成分分析、机械性能测试、金相组织及垢样成分分析等方法对某电厂YG-240/9. 8-M1型锅炉的水冷壁爆管原因进行了分析。分析结果表明管内壁有多处腐蚀凹坑,爆口处存在脱碳层和大量微裂纹,最后得出本次水冷壁爆管原因是氢损伤,并提出了针对性的预防措施。

  关键词:循环流化床锅炉水冷壁爆管氢损伤

  某热电厂一台YG-240/9.8-M1型单汽包、自然循环的循环流化床锅炉,采用由膜式壁、高温旋风分离器、返料器、流化床组成的循环燃烧系统,炉膛为膜式水冷壁结构,过热器分Ⅲ级布置,中间设Ⅱ级喷水减温器,尾部设三级省煤器和一、二次风预热器。其炉膛是由≯60 x5钢管和20.5×6mm扃钢焊制而成的膜式壁管组成,管子材质为20G。本次水冷壁爆管发生在由后向前数第26根管右侧水冷壁管,部位在炉膛下部卫燃带以上80cm的高热负荷区域。该炉至爆管时累计运行约26000h。

  为确保该锅炉长周期安全运行,笔者对其爆管的原因进行了分析。本文主要通过宏观检查、化学成分分析、机械性能测试、金相分析及能谱分析等方法对爆管的样管进行分析,确定本次爆管原因,并提出了相关措施。管子化学成分在FOUNDRY-MASTER Compact型台式光谱仪上进行;室温拉伸试验在MTS880型电液伺服试验机上进行;在OLYMPUS GX71型光学显微镜下进行金相分析;垢样能谱分析在装有EDAX能谱仪附件的Fei Quanta 400HV型扫描电子显微镜下进行。

1试验分析

1.1宏观形貌检查

水冷壁爆口部位的宏观形貌见图1。从图1(a)中可以看出爆口外表面无腐蚀磨损痕迹爆口呈纵向开裂,纵向长256mm,边缘粗糙且无明显减薄,管径未见明显胀粗,为脆性断裂爆口;爆口周围内表面粗糙不平,局部无规则分布有多个大面积腐蚀凹坑,腐蚀凹坑深浅不一,凹坑处管壁最薄约2mm,部分腐蚀凹坑上覆盖有大量致密黑色鳞片状垢层(见图1(b)和图1(c))。

1.2化学成分分析

对爆口周围管子做化学成分分析,结果见表1。由表1可知,管子的化学成分符合GB 5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》对20G钢管的要求,材质无异常。

1.3力学性能测试

取远离爆口且无腐蚀凹坑的背火侧管子进行力学性能测试,结果见表2。由表2可知,管子的力学性能符合GB 5310-2008对20G钢管要求(410MPa~550MPa),表明无腐蚀部分管子抗拉强度正常。

1.4微观组织分析

爆口及其附近金相组织见图2。爆管背火侧的金相组织正常,为铁索体+珠光体组织,未见微裂纹,具体见图2a。从图2b和图2c中可以看出,爆口处可见由内壁向外壁扩展的微裂纹,微裂纹沿晶界扩展,微裂纹上又出现分支裂纹,裂纹内部没有腐蚀产物,裂纹附近金相组织形态未见明显变化。图2d、图2e及图2f为管子内壁腐蚀凹坑下的抛光图和金相组织图。从图中可以看出,腐蚀凹坑下存在严重脱碳层,且在纵向存在大量微裂纹。

1.5垢样成分分析

对爆口附近的管子内壁垢层进行能谱分析,垢层成分见图3。从图中可以看出,垢层中主要有O、Fe、C、Mn、P等元素,其中O来自于铁的氧化物,Fe、C、Mn来源于基体金属材料,Na、P来自于水处理中加入的磷酸盐。

2爆管原因分析

  管子的化学成分和机械性能分析显示管子符合标准要求;爆口宏观形貌表明其为典型的脆性开裂;金相组织分析发现在管子内壁垢层下存在大量微裂纹,且内壁有明显的脱碳层能谱分析未发现垢样中有异常元素,以上各项分析结果表明爆管是由氢损伤导致的。

  本次爆管发生在炉膛下部卫燃带以上80cm区域,该区域热负荷高,管外壁温度高,管内工质处于由水向汽水混合物转变过程,因蒸汽溶盐能力非常小,所以该部位炉水中的盐被浓缩,因而其水质逐渐恶化,导致杂质和腐蚀物等易在该部位积聚,使积聚部位传热恶化,产生局部垢下浓缩。垢下浓缩使得垢下的氧化铁保护膜被破坏,发生垢下反应:4H20+3Fe=Fe304+8[H],加快内壁金属腐蚀速度,生成的原子态氢化学活性高,又因垢层阻挡难以扩散到汽水混合物中,因而其向金属基体扩散,与金属组织中的渗碳体发生化学反应:Fe3C+4[H]=3Fe+CH4,造成微观组织脱碳,所生成的甲烷分子由于扩散系数低,聚集于晶界处,产生很大内应力,引起晶界开裂,所以垢层下可看到大量微裂纹。随着氢损伤的加剧,晶间裂纹不断生成长大并连接起来,使基体强度、韧性及塑性等性能急剧降低,最终导致爆管。

3预防措施

  为避免氢损伤的再次发生,确保锅炉的长期安全运行,根据氢损伤产生的特点,需要采取以下措施进行防范:

  1)加强金属监督。采取测厚、X射线照相及金相抽查等方法,定期对易发生氢损伤区域的水冷壁管进行检测,及时更换已发生氢损伤的管段,并在更换结束后进行化学清洗。

  2)加强化学监督。严格控制给水品质,避免因给水不合格导致管内结垢,引起垢下浓缩;加强锅炉排污管理,确保炉水品质合格;定期进行化学清洗,除去管内沉积物.做好停炉保护,防止停炉期间发生腐蚀。

  3)改善炉内燃烧环境。通过调整燃烧、合理配风,降低管壁温度,防止超温;防止锅炉长期低负荷运行,避免因水冷壁管水动力循环不稳定,导致个别管子产生循环停滞现象。

  4)严格运行管理。要求司炉人员严格按照规程操作,避免人为操作引起的安全隐患。

4结论

  本次爆管后,电厂技术人员对锅炉采取了以上预防措施,经过半年的实际运行,目前锅炉进行内部检验,未发现氢腐蚀现象,说明以上措施合理有效,对相关锅炉预防氢腐蚀有一定的参考作用。

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