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一种铝合金双筒带隔筋挤压件成型新工艺

2016-01-28 15:58:27 安装信息网

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作者:郑晓敏

  本课题针对铝合金双筒带隔筋工件的结构特点,对该工件首先采取镦粗方法制坯,再在模具内进行挤压成形。利用有限元模拟软件对该工件的成形过程进行数值模拟,分析成形过程中的各种规律,为以后成形这类工件提供理论和实验依据。对于该类工件来说,挤压方案的选择和挤压模具的设计是关键。如果采用棒坯一次反挤压成形,则会整体填充不饱满,形成塌角,且所需的变形力大,因此需采用预成形。按照等体积准备毛料先预成形带有拔模斜度的饼状坯,再进行最终的挤压成形。按照正常的挤压工艺难以成形,并且在挤压成形中易出现局部挤压应力过大,中间型腔充不满,筋和内外圆连接处折叠等问题。针对以上问题,结合材料温成形性能的研究结果和计算机数值模拟,通过严格控制成形工艺参数,在优化挤压模具和挤压条件的基础上,对挤压工艺进行研究和改进,设计出合理的模具,以获得充填完全、尺寸和质量精度较高的工件。

1  提出实施方案

    分析零件的结构特点,初步提出以下三种成形方案:

    方案一工艺路线:下料→预成型→挤压成形→后续处理。该方案是先将棒形毛料预压成梯形坯样,将终成形模具设计成挤压件连皮在上面,通过挤压直接获得终成形锻件,参见图1。

    方案二工艺路线:下料→预成型→挤压成形→后续处理。该方案是先将棒形毛料预压成梯形坯件,将终成形模具设计成挤压件连皮在下面,通过挤压直接获得终成形工件,参见图2。

    方案三工艺路线:下料→预成型→挤压成形→后续处理。该方案是先将棒形毛料预压成梯形坯件,将终成形模具设计成挤压件连皮在中间面,内立筋上端面呈水平,通过挤压直接获得终成形工件,参见图3。

2  实施方案的模拟及分析

    图4a、b、c分别示出方案一、二、三在挤压过程中的折叠情况。由图4可以看出,方案一在挤压过程中底部发生折叠;方案二在整个挤压过程中没有发生折叠缺陷;方案三在挤压过程中隔筋与外筒壁接触处发生折叠缺陷。

    图5a、b、c分别是方案一、二、三在挤压过程中的成形载荷一时间示意图。由图5可以看出,各方案完成挤压成形工件所需的载荷如下:方案一完成挤压成形过程所需的载荷是33.3 MN,方案二所需的载荷是13.2 MN,方案三所需的载荷是24.6 MN。

    方案分析:方案一在成形过程中底部发生折叠,并且成形困难,所需的挤压力较大,在实验室现有的设备上不能完成。

    方案二在挤压过程中金属流动良好,不发生折叠,成形所需的挤压力小,成形容易,但是由于凸模较长,在挤压过程中凸模容易变形,并且挤压后的挤压件底部由于不变形,晶粒粗大,而在实际应用中对底部强度要求较高,不能满足工件的服役条件。

    方案三避免了方案一、二所出现的缺点,但是内立筋与内外筒壁连接处过渡圆角太小,在成形过程中会发生折叠,并且内筒壁上端也容易发生折叠,不易成形。

3  试验方案的优化结果

    在上述模拟基础上提出方案四的工艺路线:下料→预成型→挤压成形→后续处理。该方案是先将棒形毛料预压成梯形坯件,将终成形模具设计成挤压件连皮在下面,内立筋与内外筒壁有较大的过渡圆角,通过挤压直接获得终成形工件,参见图6。

    由图7可以看出,优化方案四采用较大的过渡圆弧,避免了内立筋与内外筒壁连接处的折叠,通过储料保证内筒壁的成形。由图8可以看出在到达18.5 s时,所需工件的形状基本上完成,达到成形过程中所需的载荷28.7 MN,实验室有30 MN锻压机,可以满足载荷的需要。数值模拟结果表明,此解决方案是有效可行的,克服了双筒带隔筋零件在挤压过程中常见的折叠缺陷、载荷大、底部强度低等缺点,实现了该铝合金双筒带隔筋件的挤压成形。所需的挤压力在现有的设备上能够满足。综合以上的分析,优化后的方案四可取,能满足生产需要。

4  工艺试验验证

    为了验证模拟结果的准确性,按照最终选择成形模具进行最终挤压成形,成形工艺:下料→热处理→终成形→机械加工。在30 MN锻压机上进行双管带隔筋件的挤压成形试验,结合此工件的结构特点,对其预成形模具及翻边成形模具进行设计。

    图9为终成形过程模具总装配示意图,为了保证挤压后工件的上下筋对齐,在合模时刮板充当了十字导向作用。整个生产过程为先将模具固定在锻压机上,凸模上升,将坯料放入凹模,凸模下降接触坯料进行挤压,挤压到位插入刮板,凸模再上升,将工件刮下,顶杆顶起,取出工件。

    经过工艺试验,得到此工件的挤压件,其实物图如图10所示。经过测量,制得的实际工件尺寸略大于所需工件实际尺寸,工件填充效果好,符合生产要求。同时,设计的模具使用方便合理,模具使用性能良好。经过试验证明,通过优化提出的该工件的挤压成形工艺方案是可行的、有效的。

5  结  论

    1)本课题对铝合金双管带隔筋工件成形工艺进行了试验研究,首先通过模拟验证优化成形工艺,从而得到了该工件最合理的挤压成形工艺方案。

    2)经过优化后的隔筋的形状与水滴形相似,这种水滴形的隔筋的理念可以广泛应用到生产实践中。

3)对所提出的成形工艺方案进行模具设计.且进行了试验验证,得到了符合要求的双管带隔筋挤压件。

6摘要:为了获得综合性能良好的铝合金双筒带隔筋挤压件,结合该工件形状特点,首先提出三种整体挤压成形工艺方案。对所提出的成形工艺方案进行有限元模拟,模拟结果中存在折叠、挤压力大、局部强度不够等缺陷。结合产生的缺陷对成形工艺方案进行改进,最终确定优化的挤压方案为双筒带隔筋挤压件连皮在中间,隔筋的上端面呈水滴状的圆弧。

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