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一种Mg-G d-Y-Zn-Z r合金活塞成形新工艺

2016-01-26 15:26:49 安装信息网

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作者:张毅    

  Mg-G d-Y系合金具有许多优良的特性,密度只有Al-Si活塞合金的70%,高温力学性能比Al-Si活塞铝合金高,在300℃时Mg-G d-Y耐热镁合金的抗拉强度仍达到240 M Pa,在200℃时出现最大抗拉强度为341.1 M Pa,而在25~200℃时摩擦磨损率均低于传统活塞用Al-Si合金。,同时具有高比强度和比刚度、良好的抗冲击和抗压缩能力、良好的铸造性能。Mg-G d-Y系合金通过Zn的加入,可以获得长程有序的晶体结构,进一步改善其高温抗蠕变性能。这些特性为Mg-G d-Y系镁合金应用于发动机活塞提供了可行性。

    本课题采用金属型重力铸造工艺制备Mg-G d-Y-Z n-Z r耐热稀土镁合金发动机活塞,对成形过程中出现的一些缺陷进行分析,通过成形工艺的改进找出消除这些缺陷的措施。并对优化后制备镁合金发动机活塞的本体进行固溶时效处理,对比了铸态及固溶时效态的组织结构及维氏硬度。

1  试验方法

1.1  合金熔炼及成形

    试验材料(质量分数)为:纯Mg(99. 95%)、纯Zn(99.95%)、Mg-25Y、Mg-25Gd和Mg-30Zr中间合金。首先将这些合金在干燥箱中预热2~3 h,预热温度为150~200℃,然后加入到铸铁坩埚电阻炉中熔炼Mg-G d-Y-Zn-Z r合金。当合金全部熔化后将熔炼温度升高到760℃精炼10 min,然后静置20 min,最后将炉内合金液冷却到740℃后,撇去表面的浮渣以备浇注。在浇注前,活塞模具预热到150~250℃,在其表面喷涂金属型石墨涂料。合金液在熔炼和浇注过程中通人SF6+C02混合气体保护,尤其在浇注过程中,尽可能排除活塞模具内空气。

1.2合金成分、组织及性能测试

    Mg-G d-Y-Zn-Z r镁合金活塞本体的化学成分由Perkin Elmer Plasma 400型等离子体发射光谱仪测试,其结果见表1。

    对镁合金活塞本体裙部和顶部取样,试样经过535℃×16 h固溶处理和225℃×16 h时效处理。金相显微组织采用体积分数为4%的硝酸酒精腐蚀,无水酒精清洗并用滤纸吸干,在XJL-30型金相显微镜上进行观察。维氏硬度采用HV-30型维氏硬度计测试,加载时间为15 s,载荷为50 N,取10个点测量,并求取平均值。

2  试验结果与分析

2.1  浇道结构优化

    采用铝合金活塞模具直接浇注Mg-G d-Y-Zn-Z r镁合金活塞,见图1。浇注温度为740℃,模具预热温度为150 0C。由于铝合金和镁合金在铸造性能上存在很大差异,如镁合金的流动性较差,热裂倾向性大,充型过程中镁合金熔体极易充型不完整,使活塞的裙部、销孔处没有成型,补缩冒口处易出现浇不足和冷隔缺陷。

    针对活塞模具的浇道进行结构改进,增大直浇道和横浇道的截面积,从而增加合金液的填充的速度,减少充型时间,同时减少了浇注过程中模具自身对合金液的冷却作用;扩大浇道浇口杯截面积,增加浇注过程中合金液压头和补缩量,有利于合金液的充型和补缩。修改后活塞铸件见图2,可见基本解决了镁合金熔体充型过程中较快的凝固,导致活塞裙部、销孔和补缩冒口产生浇不足的问题。

2.2铸件结构优化

    采用修改后的模具解决了铸件浇不足的缺陷,但是在活塞销孔处及裙部极易出现冷隔缺陷,见图2。其主要原因是合金液在充型过程中,销孔模块和型芯模块将合金液分成不同股的流向,由于浇注时镁合金液的温度较低,前沿液流极易冷却凝固,当不同流向的合金液相遇时,就容易产生冷隔缺陷。

    对活塞本体结构进行修改,增大销孔壁厚,成形后通过后续的机械加工可以减薄;增加裙部排气槽,同时增加补缩冒口的排气槽,便于活塞销孔处及裙部的快速充型。提高模具预热温度至250℃,模具修改后浇注的活塞见图3,活塞销孔处及裙部冷隔缺陷明显减少。

2.3排溢结构优化

    通过铸件结构和浇注工艺的优化,有利于气体的排出和铸件的成形。但是在实际浇注过程中,距离浇道较远的补缩冒口存在浇不足的问题,其补缩作用大幅度降低。主要原因是浇口杯作用被距离较近的补缩冒口大幅削弱,同时距离较近的补缩冒口中产生的夹渣及冷隔极易被二次冲进铸件,这种形式的排溢系统不利于补浇。

    对排溢系统进行改进,去除距离浇道较近的补缩冒口,利用浇道对铸件进行补缩;同时增大浇道倾斜角度,增大合金液的充填速度。采用此工艺,可以节省排溢结构中镁合金用量,提高工艺出品率。优化排溢结构后活塞铸件见图4,发现可以有效地避免夹渣及冷隔等缺陷的产生,充分发挥浇道和补缩冒口的补缩作用,提高了铸件的合格率。

2.4显微组织分析

    图5为金属型重力铸造Mg-G d-Y-Zn-Z r镁合金活塞铸态及T6态的显微组织。可以看出,铸态时第二相呈点状或条状分散分布于晶界处,对于活塞裙部,且凝固速度较快,第二相呈半连续的网状分布于晶界;对于活塞顶部,壁厚大且处于热节部位,经工艺优化后透过浇冒口进行补缩,第二相呈连续状分布于晶界。这些第二相主要是Mg24( G d YZ n)s共晶化合物和长周期有序结构相Mg12 Y1 Zn1,同时可观察到少量的黑色点状物分布于晶粒内部,这些黑色点状物是Z r核。活塞裙部的晶粒尺寸比活塞顶部的略大,且活塞顶部的第二相分布比较弥散和均匀。经T6处理后,铸态时存在于晶界处的共晶化合物部分固溶到基体中,长周期有序结构相增多,晶界呈不连续状分布,晶粒的尺寸比铸态时略大。

2.5硬度

    表2为活塞本体不同部位不同热处理状态的硬度( HV)值,为了方便比较,同时给出了Mg-G d-Y-Zn-Z r合金的维氏硬度值。从表2中可以看出,活塞的裙部硬度值均高于活塞顶部的硬度值。在相同的活塞部位,T6态的硬度最大,T4态的硬度最小。活塞本体硬度值均高于相同热处理状态下合金的硬度。

3  结  论

    (1) Mg-G d-Y-Zn-Z r镁合金活塞铸造过程中,增大浇道的截面积,可以减少镁合金熔体充型过程中过早凝固,有利于解决活塞的裙部、销孔和补缩冒口产生浇不足的问题。增加活塞销孔处壁厚,同时提高模具预热温度至250℃,有利于减少活塞销孔处及裙部的冷隔缺陷。

    (2) Mg-G d-Y-Zn-Z r镁合金活塞铸造过程中,去除离浇道较近的补缩冒口,同时增大浇道倾斜角度,可以有效地避免冷隔及夹渣等缺陷的产生,充分发挥浇道和补缩冒口的补缩作用,提高铸件的合格率。

(3)铸态Mg-G d-Y-Zn-Z r合金活塞本体组织中第二相呈点状或条状分散分布于晶界处,经过T6处理后部分固溶到基体中,晶界呈不连续状分布,维氏硬度增大,均高于相同热处理状态下合金的硬度值。

4摘  要采用金属型重力铸造工艺制备了Mg-G d-Y-Zn-Z r耐热稀土镁合金发动机活塞,对充型和凝固过程中出现的各种缺陷进行分析,通过对成形工艺的改进消除了缺陷。结果表明,增大浇道的截面积,可以减少活塞的裙部、销孔和补缩冒口产生的浇不足缺陷;增加活塞销孔处壁厚,同时提高模具预热温度至250℃,可以减少活塞销孔处及裙部冷隔缺陷;去除浇道附近的补缩冒口,可以减少夹渣及冷隔缺陷的产生。铸态Mg-G d-Y-Zn-Z r合金活塞本体组织中大量的第二相分布于晶界处,经过T6处理后部分固溶到基体中,使T6处理后活塞裙部硬度(HV)可达到158。

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