1 35CrMnSi销轨结构分析
销轨铸件是某煤矿刮板输送机零件,外观尺寸为
650 mm×250 mm×300 mm,材质为ZG35CrMnSi钢,采用消失模铸造。35CrMnSi钢属于低合金结构钢,经调质处理后,具有良好的强韧性。在使用过程中发现,铸件成批断裂,见图1。
该铸件的具体铸造工艺如下:熔炼脱氧后在1 600~1 630℃静置3~5 min,浇注温度为1 590~1 620℃,较砂型铸造稍高,利于消失模气化。模样采用EPS板材电热丝切割、粘结而成,EPS密度为32kg/m3,粒径为0. 5~0.6 mm。采用棕刚玉消失模专用涂料,棕刚玉粒度为200目,涂层厚度为1.0~1.2mm,涂料透气性满足要求。采用侧注式浇注系统。造型过程为:模样放入砂箱一填砂造型一振动紧实一抽真空一浇注。真空系统采用水环式真空泵,侧抽式砂箱,真空度为-0. 053~-0. 067 MPa。
2 35CrMnSi销轨断裂失效分析
2.1 宏观断口分析
宏观断口采用随铸件一起浇注的抗拉试棒来观察,试棒未经任何处理。试样断口宏观形貌见图2,发现断口类似蜂窝状,组织粗大,观察到夹杂或者夹渣,从断口判断为脆性断裂。
2.2微观断口分析
在未经腐蚀的条件下,试样抛光后,在光学显微镜下可观察到大量非金属夹杂、个别夹带孔洞和裂纹,见图3。
用试棒制成Φ15 mm×15 mm的试样,进行粗磨、细磨、抛光,然后采用体积分数为4%的硝酸酒精腐蚀获得金相试样,并在金相显微镜下进行观察。
35CrMnSi销轨的金相显微组织见图4。试样同样存在大量夹杂,个别夹杂带有孔洞。同时,组织不是很均匀,有条状或者类似针状组织,局部有一定方向性。
经观察分析,铸件断裂主要由夹渣引起的,一是冶炼时脱氧不良引起的,二是泡沫模样气化后生成大量气体和因气化不足而产生残渣。
2.3化学成分分析
在铸件断口位置取样,测得其化学成分见表1。由表1可见,试样中C、Mn、Si含量偏高,而Cr含量偏低。
C含量越高,硬度、耐磨性越高,但塑性和韧性降低,冷脆倾向性和时效倾向性也有提高;Mn含量过高,对铸钢基体产生固溶强化作用,提高了其强度和硬度,但降低了其韧性,并且Mn含量的增加会促进奥氏体晶粒长大,导致钢的力学性能降低,特别是韧性下降,甚至可造成在淬火时形成裂纹。Si在钢中能细化晶粒、提高钢的淬透性、强度与硬度、耐热性与耐腐蚀性能,但过高会容易产生晶界偏聚从而引起综合力学性能下降,特别是韧性下降。根据常识,Mn、Si含量稍高不会引起塑性和韧性的大幅降低。Cr含量过低,对其力学性能不利,但对塑性和韧性没有不良影响。
2.4 力学性能测试
测试了试样的抗拉强度和硬度,执行标准为GB/T228-2002,标距为50 mm,试样直径为10 mm,规定非比例伸长率为0. 20%,最大拉伸力Fm为70.58 kN,抗拉强度为900 MPa,弹性模量为74. 94 GPa,试验测得的拉伸力一位移曲线见图6。
拉伸过程中,试样几乎未发生屈服现象,也无颈缩现象(断口形貌见图7),断裂时伸长率为9.4%。断口形貌(见图7)与产品的断口(见图2)一样。平均硬度(HRB)为235,满足要求。
3 改进措施
销轨铸件断裂的主要原因是增碳和夹渣,结合前述的具体铸造工艺,提出以下预防措施:①在炼钢配料时适当降低C含量,可以配在标准成分的下限以下。因为在消失模铸造时,会产生增碳现象且增碳无规律,铸件断裂与增碳导致塑性下降、脆性增加有极大的关系;②选用低密度的材料,如用EPS-PMMA或者PMMA替代EPS模样;③采用空心的模样结构,或者在消失模铸造工艺中先预先气化然后浇注,或改用砂型铸造工艺;④Mn、Si和Cr等合金元素在炼钢配料时配成标准成分的中限或者接近上限,保证铸件成分合格。
4、摘要
利用宏观及微观断口分析、成分分析、力学性能测试对消失模铸造生产的ZG35CrMnSi钢销轨断裂进行失效分析。结果显示,ZG35CrMnSi钢销轨断裂的宏观组织和显微组织含有大量的夹渣,C、Si及Mn超出标准成分上限较多,塑性、韧性不足,从而导致ZG35CrMnSi钢销轨成批脆性断裂。在采用低密度的EPS-PMMA或者PMMA制作模样,采用空心的模样结构或改用砂型铸造工艺,并严格控制该铸件的化学成分,减少夹渣,提高其塑性和韧性,避免脆性断裂。
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