作者:沈奕斌
氮氧化物NO。是造成大气污染的主要污染源之一,通常所说的NO。有多种不同形式,如N20、NO、N02.N203和N2 0s等。除NO,外,其他NOx均极不稳定,遇光、湿或热变成NO和N02,NO又变为N0:。因此,脱硝工艺中所指的NOx -般指NO和NO:。中国NO。的排放量中,70%来自于煤炭的直接燃烧,而电力工业又是燃煤大户,因此火力发电厂是NO。排放的主要来源之一。近年来,随着NO。减排指标要求的不断提高,控制燃煤电厂锅炉燃烧过程中产生的NO。成为NO。排放控制的关键‘纠。选择性催化还原反应烟气脱硝工艺(下文简称SCR)是目前世界上应用最多、最为成熟的一种烟气脱硝技
术,SCR与其他技术相比,技术成熟,运行可靠,脱硝效率可以达到90%以上,NO。排放浓度可降至100 mg/m3左右。
国内某大型钢铁公司自备电厂1、2号机组建成于20世纪80年代初期,锅炉采用煤、煤气(高炉煤气和焦炉煤气)等多种燃料混烧,设计最大能力为混烧30%以上的高炉煤气。为满足环保要求,于2013年和2014年采用SCR技术分别对1、2号锅炉系统增设脱硝装置。
1 工艺流程
本工程脱硝系统由液氨泵站、氨蒸发区以及每台机组的SCR反应区组成。
1.1液氨泵站从3个液氨罐出口接三通管引出液氨至母管后输送到两台液氨泵前。泵出口设有逆止门、脉动阻尼器、安全阀和背压阀,该背压阀设定需确保高于罐压一定压力才能打开,并确保液氨在长输管中以液相输送。
系统设有液氨泵旁路回路,如果两台泵全部故障,并且罐内压力高于设定值时可以临时使用。常规方式时用盲板堵住。
所有泵与旁路的液氨管道出口设有一个气动截止门,在紧急情况下可以快速关断液氨在管道内的输送=泵出口与总管均设有安全阀,超压时安全阀动作,液氨进入氨洗涤器。
1.2氨蒸发区
液氨泵中的液氨(约1.5 -2 MPa)经过第2个背压阀到达氨蒸发区。氨蒸发区配置两个液氨蒸发器和两个氨气缓冲罐。液氨用水浴法低压蒸汽加热(液氨在盘管内,热水在盘管外部)后进入氨气缓冲罐(罐内压力稳定至0. 25 MPa左右),再从缓冲罐通过氨气长输管送至两台锅炉。氨蒸发区现场配有专用废水池、水箱、洗眼器、消防、喷淋、电子室、仪表与控制等装置。
13 SCR反应区
每个锅炉设置3台稀释风机,其中1台备用。风机为离心风机,按烟气最大量时稀释氨气所需风量考虑,设计裕度为10%。稀释风机不设置流量控制,在风机出口设置流量检测装置,以检测风机的工作状态;同时,在出口设置气动蝶阀,以实现风机的自动启停。
来自氨站区的氨气与来自稀释风机的空气在氨/空气混合器充分混合,稀释成5%浓度的混合气体,进入氨注人格栅,通过氨喷射系统(在此设置多个手动阀调节各支管氨的流量)使混合气体均匀进入SCR反应器,并与烟气充分混合,在SCR反应器内通过安装在其中的催化剂的催化作用,使氨与烟气中的NO、在此迅速发生反应,生成氮气和水。在氨一空气混合器前设置氨气调节阀,根据烟气流量、NO。含量调节氨气的喷人量。SCR内设置声波吹灰器,吹扫介质为压缩空气,进口压力0.6 -0.8 MPa。
2控制系统硬件设计
液氨泵区与氨蒸发站区各设置一套独立的PLC系统,两者选用同一品牌的PLC,通过光纤连成一体,完成整体调节控制。液氨泵站与蒸发站区PLC均有操作界面,两地的PLC可以就地形成对本区系统的保护动作,在通信正常时,也能通过远程的比较诊断执行保护动作。锅炉SCR区纳入机组现有DCS.实现与机组控制系统的软、硬件统一,每台机组新增1对控制器,通过机组DCS操作员站对SCR系统进行启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常和事故工况的处理。
3控制系统软件设计
软件设计包括主要监测点设置、控制方式确定、控制逻辑设计和干烟气量计算。
3.1 主要监测点设置
液氨泵区和氨蒸发站主要监测点包括泵站氨泄漏、氨气缓冲罐压力、泵站液氨流量、泵站液氨输送泵进出口温度/压力、泵站液氨切断阀后压力、疏水池液位、蒸发槽水浴温度、蒸发槽气氨出口温度、蒸汽总管压力等。
SCR区主要监测点包括SCR系统喷氨流量和进口烟气流量,SCR反应器进出口烟气NOx和O:体积分数,SCR反应器压力、人口温度以及进出口烟气差压。
3.2 主要控制方式确定
脱硝喷氨系统控制通常采用两种方式:固定摩尔比控制方式和出口NOx定值控制方式。固定摩尔比控制方式由SCR反应器进口的NOx体积分数乘以烟气流量得到NOx总量,该
信号乘以NH3/NOX(摩尔比)得出所需的氨气流量,此信号作为PID控制器的给定值并与实测氨气的流量信号比较,由PID控制器运算后发出调节信号控制SCR入口氨气流量调节阀的开度以调节氨气流量。出口NOx定值控制是根据环境空气质量标准,控制反应器出口NOx为定值。本工程DCS应用软件中对两种控制方式均编制了相关程序,经调试效果比较,运行过程中采用固定摩尔比控制方式。
3.3部分控制逻辑
3.3.1 喷氨流量调节
喷氨流量调节控制逻辑见图1,本工程中,为了调试方便及可选择性,控制系统应用软件编制了固定摩尔比控制方式和出口NOx定值控制方式两种方法,可供运行人员选择。
氨管道快速切断阀关断条件:(1)脱硝人口温度小于280℃或者大于420 cC。在脱硝入口烟道上设置了3个热电偶,当3个数值均正常时取均值,当2个数值正常时取2个数值的均值,当2个以上的数值不正常时认为该测点失效,联锁关闭阀门并发出警告。(2)锅炉MFT(锅炉主燃料跳闸)。(3)稀释风机停机。(4)稀释空气管道的出口气动蝶阀关闭。(5)氨气和空气的稀释比例。当氨气与空气体积比例高于10%时,联锁关闭快速切断阀。(6)稀释空气流量低。当稀释空气流量低于额定流量的80%时,认为稀释风机出现故障,联锁关闭快速切断阀。(7)机组所有引风机停机。(8)机组所有送风机停机。
3.3.2吹灰器控制
本工程SCR每台反应器各设置6台吹灰器,分两层布置,每层3台。1号反应器1号、2号、3号吹灰器吹扫10 s;间隔140 s,2号反应器l号、2号、3号吹灰器吹扫10 s;间隔140 s,1号反应器4号、5号、6号吹灰器吹扫10 s;间隔140 s,2号反应器4号、5号、6号吹灰器吹扫10 s。以此循环。
3.3.3 液氨泵区和氨蒸发站控制
主要控制逻辑包括:(1)氨罐温度及压力联锁。当液氨储罐温度升高或储罐内压力高时,打开雨淋阀降低储罐温度;当储罐温度或压力低于设定值时,关闭雨淋阀。(2)蒸发器蒸汽调节阀。PID自动调节,当蒸发器温度下降时,蒸汽调节阀开度增大;温度过高时,蒸汽调节阀开度减小。
(3)蒸发器液氨进口调节阀。PID自动调节,根据蒸发器出口气氨压力调节,当出口压力下降时,进口调节阀开度增大;当出口压力增加时,减小调节阀开度。
3.4干烟气量计算
由于SCR烟道形状复杂,因此很难得到满足测量要求的大断面烟气量实测值。而SCR对烟气的精度要求不是太高,常规机组脱硝控制中的烟气量一般由主蒸汽流量换算得出。但本工程中的机组为混烧机组,燃料种类之多在国内比较罕见,传统的烟气量计算方法不能很好地满足控制要求。因此,根据其燃料量特性,参考锅炉相关资料,作者运用以下算法,烟气量计算的准确率在±10%以内。
荜位燃料产生的总干烟气量( m3/h)为
式中:C。。为设计煤量估计值;FBFC为设计BFC量估计值;Fcoc为设计COC量估计值。
折算到6%氧量状态的总干烟气量(m3/h)为
4 结论
本工程第1台机组增设SCR改造于2013年下半年改成投产,第2台机组增设SCR改造于2014年上半年改成投产。改造前,烟气NOx含量为400 mg/m3(干基,6%氧量状态);改造后,烟气NO。含量可降至40 mg/m3以下(干基,6%氧量状态),脱硝效率在90%以上,满足环保要求。
5摘要:
为了降低NOx排放,采用选择性催化还原法对电厂两台混烧机组的锅炉系统进行改造。在介绍工艺流程的基础上,阐述控制系统软硬件设计和控制逻辑,并针对混烧机组特性,给出干烟气量计算公式和6%氧量状态时的烟气量计算公式。改造达到预期效果。