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经验介绍:提高裂解装置轻烃加工能力的措施

2015-12-11 09:32:30 安装信息网

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    作者:郑晓敏

    由于轻烃分子质量小、氢含量高、直链烷烃比例大等特点,裂解过程中主要进行一次反应,很少或几乎不参与二次反应。因此轻烃作为一种优秀的裂解原料,具有乙烯收率高、结焦量小、能耗低等优势,这在乙烯行业中早已得到一致的认同。

    大庆石化公司600 kt/a裂解装置(E3装置)由于靠近油田,油田采出的轻烃自然作为其主要原料之一。随着2014年下半年国际油价持续走低,裂解装置的运行成本也随之降低,因此提高E3装置的轻烃投料量已成为增加装置经济效益的最重要手段之一。

    但为了保证下游聚合装置的运行安全,乙烯产品中对C02质量含量有很严格的限制,而裂解装置普遍采用在碱洗塔中通过碱液吸收的方式来去除C02。油田轻烃中C02质量含量很高,而E3装置碱洗塔的C02处理能力有限(最大1 500 kg/t),因此碱洗塔成为制约裂解装置提高轻烃处理能力的瓶颈。

1解决措施

为了解决上述问题,E3装置提出了新增碱洗塔的方式来提高装置的轻烃投料量。即在原碱洗塔(ET -3312)前新增一段碱洗塔(ET -3311),裂解气先在ET -3311中进行预处理,脱除部分C02后再进入ET -3312进行进一步的吸收,具体见图1。

2项目进展及投用

    2014年4月2日新增碱洗塔开始施工;5月10日立塔;5月26日塔盘安装;6月30日工艺配线;7月17日盲板加装完毕;7月27日工艺管线吹扫结束;7月28日水循环;7月29日仪表安装调试结束;7月30日拆除盲板,氮气置换合格;7月31日实气置换;8月1日新增碱洗塔补水配碱,建立循环后系统投用。

3  系统优化及调整

    ET -3311投用后,在碱洗系统进料量不变的情况下( 260  t/h),碱循环量从45 t/h逐渐提高至80 t/h,轻烃投料量从20 t/h逐渐提高至35 t/h。为了增加碱利用率,ET -3312去往废碱系统的阀门关闭,通过ET -3311下部的弱碱泵出口将原来去往废碱系统的碱液(质量分数2%左右)送往ET -3311碱循环泵的入口,再次利用后以废碱形式从ET -3311底部排出。碱洗系统需要不断注入新鲜碱维持浓度梯度,在轻烃投料量(35 t/h以下)和碱洗进料浓度较低(2 000 kg/t以下)时,ET -3311不注新鲜碱,只向ET -3312上部的强碱段注入新鲜碱,且新鲜碱注入量维持不变。

随着轻烃投料量的进一步提高(35 t/h以上),ET -3312废碱再次利用来提高碱洗系统C02吸收量的方式已不能满足要求。在原ET -3312废碱仍然全部送人ET -3311的基础上,ET -3311配注新鲜碱,新鲜碱在ET -3311/3312注碱量配比见表1。

4  系统优化及调整

    经过上述调整和优化,E3装置在轻烃投料量、C02处理能力、废碱排放浓度、碱单耗、乙烯收率及产量均有大幅度改善。

    (1)轻烃投料量大幅提高。从图2可以看出,新增碱洗塔投用后,轻烃投料量从20 t/h提高至53 t/h。

(2)碱洗系统C02处理能力大幅提高。从图3可以看出,新增碱洗塔投用后,在碱洗系统进料量不变的情况下(260 t/h),C02质量浓度从1 500 kg/t提高至3 800 kg/t,碱洗系统的C02处理能力从0.4t/h提高至1t/h。

    (3)废碱浓度和碱单耗降低。新增碱洗塔的投用实现了原碱洗塔废碱液的再次利用,废碱浓度和碱单耗大幅降低,新增碱洗塔投用后,废碱质量分数从2.9 %降低至2.3%;碱单耗从67. 18 kg/t降低至49. 28 kg/t。废碱浓度降低有利于减轻下游废碱处理装置的运行压力,碱单耗降低有利于降低生产成本,提高装置的经济效益。

(4)乙烯收率提高,装置能耗降低。由于E3装置裂解炉进料采取轻烃和碳四混兑的方式,在裂解炉总进料量不变的情况下,提高轻烃量碳四量即会相应降低。从图4可以看出,新增碱洗塔投用后,乙烯收率从31. 3%提高至32. 0%,在裂解炉总进料量不变的情况下(292 t/h),乙烯产量增加2 t/h。

5结论

    通过在碱洗塔前新增一段碱洗塔,并对新增碱洗塔的操作进行调整优化后,E3装置的轻烃投料量从20 t/h提高至53 t/h,乙烯收率从31. 3%提高至32. 0%;碱洗塔C02处理能力从1500 kg/t提高至3 800 kg/t;废碱质量分数从2.9%降低至2.3%;碱单耗从67.18 kg/t降低至49. 28 kg/t。

碳四的加工效益为1 033. 83元/t,轻烃的加工效益为1144. 07元/t,轻烃比碳四的加工效益高110. 24元/t,项目实施后轻烃投料量提高792 t/d,在总投料量不变的情况下,碳四投料量相应降低480 t/d,每年可增加效益1 763.8万元。从2014年9月系统稳定开始,截至年底新增碱洗塔的投用约为E3装置增加直接经济效益803万元。

6摘要:

通过新增碱洗塔的投用和操作优化,600 kUa裂解装置的轻烃投料量从20 t/h提高至53 Uh、乙烯收率从31.3%提高至32.0%;碱洗塔C02处理能力从l  500×10“提高至3 800×10“;废碱质量分数从2.9%降低至2.3%;碱单耗从67. 18 kg/t降低至49.28 kg/t。

 

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